电气设备知识科普
金属氧化物避雷器(MOA)具有动作反应快、性能稳定、保护性能好、通流容量大、结构简单、使用寿命长等特点,因而在现代电气系统中得到了广泛的应用,并逐渐取代其他类型的避雷器成为市面上最为常见的避雷器。
金属氧化物避雷器
金属氧化物避雷器的电阻值较高,相当于一个高阻隔的绝缘体,可以对输变电设备起到很好的保护作用;如果金属氧化物避雷器一直处于动作状态,其构件阀片所承受的工频电压作用会逐渐累积变大,使阀片出现劣化现象,进而导致避雷器的电阻特性发生变化,增加电流通过阀片的泄漏电流,最终使阀片温度上涨引发热崩溃,严重时还会发生避雷器爆炸事故。
金属氧化物避雷器故障的检查
为更好的对金属氧化物避雷器故障及防范进行探究,以市面上较为常见的金属氧化物避雷器为例,分析其故障情况和成因。
(1)避雷器故障的基本情况。
该金属氧化物避雷器安装于电力系统的Ⅰ线高压电抗器上,在故障发生前,避雷器已经正常运行2年,且无任何故障。相关工作人员在对避雷器故障进行检测前,已经排除因其它电气设备故障问题而导致的避雷器故障因素。
(2)现场检查。
经相关工作人员的现场勘查,发现安装的金属氧化物避雷器检测器已经出现损坏,该避雷器的内部元件从表盘处发生脱落;避雷器压力释放装置在动作后,会有脱落的防爆板碎片散落在地面。其次,工作人员在避雷器的第二节瓷套表表面发现了裂缝,瓷套伞裙出现轻微断裂掉落,其余避雷器瓷套则表面完好,无开裂现象。且避雷器瓷套外部除去喷弧口处的电弧放电痕迹,其余部位均无任何放电痕迹,据此可以排除沿面闪络的情况。
(3)避雷器解体检查情况。
当避雷器外部故障问题排除后,为更好的明确避雷器故障的产生原因,需要对避雷器进行解体检查。由于第二节避雷器瓷套出现开裂,容易在更换过程中碎成多段,因此首先从第二节瓷套开始解体,在其余瓷套外部整体均完好,且不存在闪络痕迹和裂纹的情况下,可以推断出避雷器在运行的过程中出现了受力不均,如此才会让第二节瓷套出现裂缝。工作人员沿裂纹分布方向敲碎第二节瓷套,对内部弧筒部分进行观察,发现隔弧筒烧蚀严重、裂纹断面存在尘土沉积痕、水渍浸染的痕迹,且沉积痕迹非常明显。其次,在检查避雷器瓷套顶部和底部的盖板与密封装置的情况后,发现盖板上的密封圈较为完整,密封橡胶圈状况良好,密封面无任何腐蚀和老化,也不存在任何异常情况,说明避雷器内部受潮是因为瓷套破裂导致的。最后,当在对避雷器的阀片进行检查后,发现阀片断面有许多因受潮而导致的水渍痕迹,这表明阀片受潮情况严重,用探测仪进一步检测后,确定避雷器内部未有因大电流通过而造成的阀片损毁迹象;其余避雷器在将完好瓷套解体后,发现了类似情况,虽然其隔弧筒表面存在熏黑痕迹,但内部也未见电弧烧蚀痕迹,其阀片也未出现因热崩溃而导致的部分阀片开裂。
(4)避雷器试验情况。
电厂在检测出避雷器故障后,对其余安装的金属氧化物避雷器进行了测试,测试内容主要包括泄漏电流测试、绝缘体电阻测试以及直流电压测试等。在多次的反复测验中,除直流电压测试数据略微与正常测试数据有微偏差,但仍在合理变化范围内外,其余测试项目检测结果全部合格。
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